杭州萧山印铁制罐有限公司是一家专业马口铁印刷的企业,装有三套VOCs催化燃烧处理和热能回用系统。VOCs通过催化燃烧技术,然后将大部分反应后的热气体循环到涂装线烘箱,达到消除VOCs和热能充分利用的目的。由于反应后的热气直接循环到涂装线烘箱,如果净化率下降将导致涂装质量下降,特别是白色涂料涂装过程,产品对回用气体质量非常敏感,为了保证涂装产品质量,必须保持很高的净化率,对与设备设计、制作、催化剂和设备管理提出了很高的要求。 ? 三套VOCs催化燃烧处理热能回用系统,风量分别为16000Nm3/h;12000Nm3/h和?12000Nm3/h,设备安装时间分别为2012-2013年,采用天然气加热,设备由杭州侨兴热炉设备有限公司生产,催化剂由金华铂锐催化科技有限公司生产。其中16000Nm3/h的VOCs处理热能回用系统,一次更换催化剂的时间是2015年10月8日,催化剂1.1立方米。设备从2015年10月8日每天24小时累计运行了670天,正常运行到2017年11月初,发现白色马口铁印刷时颜色变黄现象。虽然催化剂性能有所下降,但是从环保的角度依然达标,可以继续使用。但是从回用气体对白色产品的影响,必须更换催化。 长时间正常运行是考验设备和催化剂的办法,催化剂累计正常运行670天(16000小时),环保分析平均净化率98.5%,白色产品产品的涂装线产品质量正常。这说明VOCs处理热能回用系统,反映了设备设计、制作、催化剂到设备日常管理的合理性。 VOCs气体进入催化剂前加热到380oC左右,由于VOCs在催化氧化过程的放热,催化剂出口温度在450oC左右,燃烧后的热气体,通过热交换器,然后大部分返回到涂装线,热能充分利用,可以大幅度减少涂装线的能量消耗。 催化剂为堇青石蜂窝负载催化剂,该催化剂在400oC左右性能非常稳定,对涂装**尾气净化率高,能长时间使用。